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傳統(tǒng)制造業(yè)升級 不拼“勞力”拼“腦力”
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文章來源:網(wǎng)絡(luò) 更新時間:2012-8-21
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傳統(tǒng)制造業(yè)升級 不拼“勞力”拼“腦力”

導(dǎo)讀:

  僑光通過機械化一年減少生產(chǎn)成本上千萬元,王世民介紹,近兩年來,該公司先后投入1 .4億港元添置了500多臺行內(nèi)先進的全自動電腦編織機,淘汰原有的3000臺落后的手搖織機,大大降低了勞動力成本,提了生產(chǎn)效益,部分工序人均產(chǎn)量比技改前提達20倍。

  面對長期存在三菱招工難、薪酬成本不斷提升等壓力,中山三菱PLC一些用工大戶企業(yè)通過引進新設(shè)備,減少對用工量三菱PLC依賴。而一些傳統(tǒng)制造型企業(yè)通過引進先進設(shè)備、引入信息化管理系統(tǒng)以及出臺激勵機制,實現(xiàn)了減員增效目標。記者昨日從市經(jīng)信局獲悉,今年上半年中山工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得成效,全市重工業(yè)增加值增速過輕工業(yè)3.3個百分點,技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值增速于工業(yè)增速4.8個百分點,用工人數(shù)減少5萬多人,全員勞動生產(chǎn)率提20%,萬元G D P單位能耗下降3.9%.

  減少用工依賴

  對于傳統(tǒng)制造企業(yè)而言,現(xiàn)在已經(jīng)不能像從前一樣拼“勞力”,而是拼“智慧”了。)

  做代工利潤越來越少,現(xiàn)在土地、人力成本又不斷上升,要想活下去就必須轉(zhuǎn)型。”僑光集團董事長王世民說。

  僑光集團是一家傳統(tǒng)的紡織企業(yè)。王世民介紹,以前需要幾十人來完成的一條生產(chǎn)線,現(xiàn)在只需一臺機器就能搞定。“以前員工有七八千人,才能滿足生產(chǎn)的需求,現(xiàn)在2000多人就可以了。”王世民說,僑光通過購進先進設(shè)備,優(yōu)化生產(chǎn)線,減少了不少人力,提了生產(chǎn)率。

  僑光通過機械化一年減少生產(chǎn)成本上千萬元,王世民介紹,近兩年來,該公司先后投入1 .4億港元添置了500多臺行內(nèi)先進的全自動電腦編織機,淘汰原有的3000臺落后的手搖織機,大大降低了勞動力成本,提了生產(chǎn)效益,部分工序人均產(chǎn)量比技改前提達20倍。

  與僑光一樣,三禮電子有限公司以前用工量需1000—2000人,購買先進生產(chǎn)設(shè)備之后,現(xiàn)在只需要幾百人。這家主要生產(chǎn)電感、頻變壓器、濾波器產(chǎn)品及SM D、SM T等貼片電感元器件的企業(yè),這幾年訂單一直比較穩(wěn)定,產(chǎn)品外銷至歐美40多個國家和地區(qū)。公司負責(zé)人介紹,公司這幾年一直研究如何降低成本,“人工成本太了,機械化提升了產(chǎn)品的質(zhì)量,也降低了企業(yè)生產(chǎn)成本。”該負責(zé)人表示,正是因為企業(yè)成本的降低,讓產(chǎn)品在國際市場上更有競爭力,在出口不暢的背景下,企業(yè)保證了訂單的穩(wěn)定。

  引入信息技術(shù)

  除了使用機器手代替人力,中山不少企業(yè)對于信息化技術(shù)的應(yīng)用更加重視,尤其是一些傳統(tǒng)制造企業(yè),通過引入信息技術(shù)實現(xiàn)了整個運營效率的提升。)

  益達服裝公司是一家傳統(tǒng)制造企業(yè),該公司在不減員不招工的背景下,實施R FID實時生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集與分析系統(tǒng),提勞動生產(chǎn)率25%,2011年銷售額同比增長8%,實現(xiàn)年效益增加800萬元以上。

  中山另一家服裝龍頭通偉服裝有限公司,投資1000多萬元實施服裝制造業(yè)信息應(yīng)用工程,開發(fā)基于企業(yè)現(xiàn)有ERP軟件的RFID系統(tǒng),用于企業(yè)的生產(chǎn)、倉儲、物流跟蹤管理方面,有效解決了生產(chǎn)過程中的信息采集和共享問題,提了生產(chǎn)效率。該公司董事長助理容靜韻介紹,自系統(tǒng)去年投入運營以來,累計年節(jié)省資金608萬元,而且公司的生產(chǎn)率提了20%,生產(chǎn)周期縮短了20%,在產(chǎn)量提15%的情況下員工減少200人。

  事實上,今年以來,企業(yè)普遍感覺經(jīng)營壓力增大,國內(nèi)外市場的不景氣讓很多企業(yè)訂單減少、庫存增多、資金鏈緊張。在這種大環(huán)境下,企業(yè)可謂是各顯神通,向內(nèi)部挖潛降成本。

  大王椰電器一直在通過調(diào)整工種減少多余的崗位,為此公司還專門聘請了有經(jīng)驗的專員。一些作用不大的崗位被取消了,人員重新整合,減少了多余的生產(chǎn)環(huán)節(jié),流水線效率大幅提升。另外,還有一些企業(yè)則是建自有實驗室,獲得國際權(quán)威認證的資格,免去了新開發(fā)的產(chǎn)品要拿到其他城市認證的周期。

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